
每一次看似微小的改进
都是推动企业前行的关键一步
“改进亿点点”专题
记录那些闪耀在岗位上的智慧光芒
走进江阴法尔胜线材制品有限公司的生产车间,从欧洲引进的热镀锌生产线正平稳运行,银亮的钢丝从收线机上有序卷绕。一切看起来和往常并无两样,但这条已经高效运转了近二十年的进口产线,不久前刚刚完成了一次关键性的技术升级。
2025年夏,一笔9.0规格磷化钢丝新订单出现在车间的生产计划表上。
按照工艺设计,生产线运行速度只需开到11米/分钟,但这套设备出厂最低限速设定为15米/分钟。在当年适配的常规产品范围内,这个设计完全合理,可随着市场拓展,9.0、10.0等大直径线材新产品的工艺需求已超出初始设计范围,产品谱系拓宽迫在眉睫。

更换整条产线需要数千万元投入,既不现实也不经济,团队果断决定在现有设备基础上实施优化改造。
“客户的需求就是我们改进的方向。既然设备有潜力,我们就要想办法把它挖出来。”生产管理者仰军说。

改造需求明确后,一场跨部门的技术攻关随即展开。生产端提出工艺需求与改造设想,设备班组则从设备安全、原厂设计规范、长期耐用性等角度进行专业评估。
“这台设备是厂区的核心产线,一旦停机改造,现场三分之一产能会直接停滞。”仰军介绍。
团队利用产线常年预留的备用线位进行改造试验,单一线位验证稳定后,待全厂统一停炉检修时,再将优化程序批量复制到其余生产线位。仰军还专门提供试样线材用于不间断测试,所有调试与极限工况验证均在闲置备用线位完成,确认无故障后再全面推广。


团队最初尝试低成本硬件改造方案,通过更换皮带盘调整传动比来降低运行速度。然而,单改皮带盘后,设备低速运行时变频器持续过载报警,生产线属于连续化生产,中途停机复位将导致线材工艺不一致、批量产品报废。
“我一直跟团队讲,大胆去试。创新从来不是一帆风顺的,但不迈出第一步,永远不会有结果。”仰军坚定地说。
为了寻找最优技术路径,团队专程赴工博会搜集行业前沿方案,对接同行企业交流经验,还邀请了机电软件领域的资深专家共同研讨。经过多方信息汇集与技术论证,一条清晰的改造路线逐渐成形,他们决定依托控制器官方开放的编程软件,重新编写一套适配当前产品工况的控制程序,实现参数的自主调整。

“我们邀请专业技术团队到场多次联调测试,反复验证方案的稳定性与可靠性。”李志强介绍,“改造前我们还完整备份了原厂原始程序,极端情况下可一键还原,确保设备安全万无一失。”
设备团队在重写的控制程序内部设置等效传动比参数,彻底消除了低速过载报警,无需更换任何硬件。
改造完成后,设备最低运行速度从15米/分钟成功降至10米/分钟,带来了实实在在的多重效益。
产品规格范围大幅拓宽。线材直径生产区间从原先的8.0毫米上限拓展至10.0毫米,可承接市面上9.0、9.5、10.0等大直径磷化钢丝订单,应对小众特殊规格新产品需求的能力显著提升。
废丝损耗显著降低。每次全线26个线位穿丝调试需连续运行2小时,改造前15米/分钟的高速运转产生大量废丝,改造后速度降至10米/分钟,废丝产生量直接减少三分之一,降低了工序综合成本。
一线操作体验大为改善。低速状态下微调设备参数容错率更高,调试耗时明显缩短,高速运转时极易出现的调节过量问题得到彻底解决,一线员工接受度很高。

此次改造不仅展现了集团技术团队的专业素养与创新精神,也为同类设备的深度挖潜、延长生命周期提供了可借鉴的成功范本。项目于2026年荣获公司TQM质量管理成果奖,回顾整个改造历程,项目团队感触颇深。
“这次改造让我们深刻体会到,技术创新不能局限于固有思路,要善于整合优质资源,以小投入撬动大效益。”仰军表示,“遇到技术难题主动攻关、迎难而上,这正是我们的核心竞争力所在。”
李志强补充道:“面对进口设备技改难题,要立足生产实际需求、多方协同聚力、敢于突破固有思维。以前总觉得搞技术的就得靠自己闷头干,这次经历让我明白,一个人可能走得很快,但一群人才能走得更远。”
这条产线的故事,远不止于一次技术改造。
它让我们看到什么是岗位担当。当新产品遇到设备瓶颈,没有人选择回避或等待,而是主动站出来,把难题扛在肩上。从生产端敏锐捕捉工艺痛点,到设备班组严谨论证技术方案,每一个环节都有人在默默坚守、尽职尽责。
它让我们看到什么是团队精神。生产管理与设备维修,两个原本视角不同的岗位,在碰撞中凝聚共识,在分歧中找到合力。有人在前方鼓劲撑腰,有人在后方攻坚克难。
它更让我们看到什么是创新精神。面对技术壁垒没有墨守成规,而是敢于质疑、勇于尝试。创新从来不拘泥于形式,可以是颠覆性的发明,也可以是在现有条件下找到最优解的智慧。

或许再过十年,这次攻关也会变成车间里随口一提的旧事,但正是这些点滴改进,推动着企业走得更远。
在法尔胜,每一个敢于破局的人,都在书写着下一个故事的开篇。


