




一直以来,板材热连轧厂聚焦精益设备管理,深耕技术创新,靶向攻坚产品质量痛点,通过系统性优化与持续性改进,大幅降低缺陷率,产品质量稳定性显著提升。其中2300生产线异物压入缺陷管控成效凸显,缺陷量较24年同比下降60%。

异物压入缺陷受水质、设备状态、操作规范等多重因素影响,改善难度较大。为攻克这一质量难题,2300设备作业区专项攻关小组创新推行“监测—清理—规范”三位一体管控策略,多管齐下破解质量瓶颈。强化水质全流程监控,联动能源管控中心动态调整氯离子含量,保障水质最优适配生产;抢抓检修窗口全面清理设备腐蚀部位,在轧机入口加装防护遮挡,将精轧水除尘系统升级为水雾除尘装置,从硬件端筑牢防护屏障。同时,结合缺陷数据及发生频次分析,建立设备清理标准,明确周期化作业要求,推动缺陷防控常态化、制度化落地。

此次异物压入缺陷的大幅下降,实现年化节约成本47.4万元,产品表面质量同步提升。下一步,板材热连轧厂将锚定“零缺陷”目标,坚持逢修必改、持续优化,对标行业先进,深化精益设备管理,构建长效防控机制,持续提升产品核心竞争力,为企业高质量发展增添动能。










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供稿:董玉坤
编辑:张馨玉







