近日,生产管控中心技术团队聚焦生产线自动化升级需求,依托“六大设备管理核心模块”,精准发力、主动作为,成功攻克焙烧老线编组系统自动化难题,仅用一周时间便让“沉睡”的自动编组功能全面“苏醒”,以硬核技术支撑基层生产提效。

此前,焙烧老线编组系统长期依赖手动控制,不仅操作繁琐、效率受限,还需两名员工协同作业,人力成本与操作风险并存。为破解这一瓶颈,技术人员深入现场,连续多日蹲点收集设备运行数据,详细记录各工位运转轨迹,从源头梳理手动控制的痛点堵点。凭借“六大设备管理核心模块”的系统支撑,团队科学制定自动化恢复方案,以“数据精准、方案可行”为核心,稳步推进改造工作。

攻坚过程中,跨工区技术力量高效联动,对步进机“有块”“满块”对射光电限位、顶升机构检测位置等关键环节逐一排查调整;针对原有控制线路故障,技术人员抽丝剥茧、精准修复,同步对一推辊道进行适应性改造,确保设备各部件协同运转“零误差”。从方案制定到现场施工,从线路排查到功能调试,团队成员分秒必争、无缝衔接,仅用7天便完成全部改造任务,成功恢复自动编组功能。
如今,焙烧老线编组系统已实现全自动运行,编组效率大幅提升,消除了手动操作的安全隐患。通过此次技术攻关,正是生产管控中心依托核心管理模块,服务基层、赋能生产的生动实践。技术团队将继续以自动化升级为抓手,深耕设备管理核心模块应用,用技术“硬支撑”推动生产“软实力”提升,为生产线高效运行保驾护航。


版面编辑 | 王 茜
文字编辑 | 王 茜
编 审 | 梁国峰
