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预分解窑熟料生产线的节能降耗改造

作者:本站编辑      2026-03-28 06:53:12     0
预分解窑熟料生产线的节能降耗改造

摘要:设计产能3200t/d熟料的烧成系统,冲板流量秤不稳定,入窑喂料量波动大,高温风机负荷太重,系统拉风不足,热回收效率差,以至于熟料标准煤耗和综合电耗较高,余热发电量较低。为了进一步改善这些指标,对高温风机、分解炉、烟室缩口、各级旋风筒下料点、计量秤等实施改造。改造后,整个窑系统更加稳定和顺畅,窑产量提升约9%,不仅降低了电耗、煤耗,还提高了余热发电量。

关键词预分解窑;高温风机;转子秤;提产降耗

0 引言

我公司预分解窑水泥熟料生产线,配置4.3m×62m回转窑,熟料产能设计规模为3200t/d。改造前,吨熟料标准煤耗106.3kg,综合电耗55.08kwh,余热发电量<30kwh。为了进一步提升该系统的能效指标,公司组织技术人员认真剖析优化空间,实施相关技改措施,不仅达到了预期目标,还积累了开展节能降耗改造工作的经验。

01 存在的问题分析

在10余年的运行中,该生产线依靠原有的工艺设备进行了一些合理的改造,熟料产量基本能控制在3800~3900t/d之间。按目前的生产情况,产能已基本饱和,仅从优化操作等方面已经无法再次提升,迫切需要针对存在的问题(见表1所示)诸如冲板流量秤不稳定、入窑喂料量波动大、高温风机负荷太重、系统拉风不足、热回收效率差等等进行技术改造来增产降耗。

1.1 冲板流量秤不稳定致使入窑喂料量波动大

冲板流量计作为生料入窑量的计量装置,计量精度不高,下料不稳定,以致入窑提升机电流波动大,上下浮动达到±10 A左右。分解炉内用煤随生料入窑量的波动而波动,喂煤量波动范围达±1t/h。这种状况下烧成系统热工制度不稳定成为常态,出窑熟料量忽大忽小,篦速调节频繁,熟料冷却效果欠佳。

1.2 高温风机负荷太重,系统拉风不足

高温风机工作转速825r/min,风机电流几乎达到满负荷状态,在某些特定的情况下甚至已出现超负荷现象;而此时窑尾烟室烟气标定的氧气含量不足1%,充分说明系统拉风不足:风、煤、料已无法匹配。

窑头及分解炉煤粉均出现燃烧不完全现象:

(1)窑头燃烧器用煤最高只能受限7.5t/h如果再多加,就会出现未燃尽煤粉受熟料裹带进入篦冷机,造成熟料下料点温度高,形成“红河’且不时会有“雪人”堆积,风险很大;

(2)分解炉内煤粉燃烧不充分,出口温度低于C5筒下料管温度,出现温度倒挂现象,致使分解炉缩口及烟室结皮严重,进一步影响系统通风,造成窑工况波动大,持续恶化。

1.3 热回收效率差

窑头燃烧器一次风风机电机偏小,导致风机供风压力不足,燃烧器形成的火焰强度不够,致使出篦冷机熟料结粒偏大,普遍在30mm以上,最大甚至有>50mm,温度偏高(120~150℃),熟料急冷效果差,直接影响到水泥粉磨;熟料热回收利用率较差,余热发电量仅为29.45kWh/t熟料。

02 优化技改

2.1 冲板流量计更换为转子秤

把冲板流量计更换成科里奥利转子称,下料稳定性得到了提升。在使用转子秤的过程中,针对实际使用情况,我们还对其进行部分优化改造:

(1)原有的排渣装置为手动排渣,需现场人员适时排放,后更换为计时自动排渣装置,实现在线排渣;

(2)进料角度从原来的7°调整为3°,以减小物料对秤体的冲击,使转子秤下料更加稳定;

(3)调节进入秤体斜槽供风阀门、优化用风,进一步减小下料的波动和提高计量的准确性。以上措施实现了生料量较稳定地入窑,入窑提升机电流稳定性也明显提升,见表2所示。

2.2 更换新型高效率高温风机

本次改造前高温风机已经无法提升运行转速,只好整机更换。新型高效率节能风机型号为RCCF1059AZ/1442,转速为990r/min,处理风量为550000m3/h;全压由以前的7200Pa增加到了8800 Pa,工作转速由825r/min提升为875r/min,能满足提产后风、煤、料的匹配,使窑、炉内煤粉都能够完全燃烧,杜绝预热器系统结皮、窑内结圈、出窑熟料还原现象的产生。

2.3 分解炉扩径

(1)使用热损失低的纳米隔热板替代原来分解炉内隔热硅钙板,降低其厚度,由原来的100mm降低到60mm,扩大分解炉炉内容积(见表1所示),以减少通风不良引起的煤粉不完全燃烧,防止未燃尽煤粉进入C5筒引起的下料管温度倒挂,避免C5筒下料管结皮堵塞。

(2)原分解炉缩口为正方形,尺寸为1680mm×1680mm,通风面积为2.8224m2,每次清理结皮时发现四个角上结皮尤为严重且不易清理。改造时将其改为圆形缩口,扩大缩口尺寸为中2050mm,改造后的通风面积较之前大约增加了0.48m。实践证明,圆形较方形不易结皮,即使结皮,也易清理。

(3)根据现场实际情况,降低C1、C2、C3筒下料管撒料台位置约900mm(见图1所示),延长物料在下级上升管道中的换热时间,提高物料的换热效率,提高入窑生料分解率,降低回转窑煅烧负荷。

(4)将下料管中浇注料改用微晶板,防止下料管结皮引发堵塞。

(5)对各级旋风筒入口进行扩径(见图2所示),由原来进风口直接入旋风筒调整为喇叭口式进入,使其接触角由直角变为斜坡状,杜绝了入口处积料,并间接地提高通风效率。

(6)优化撒料台角度,更换C4筒下料管撒料台,由之前的固定式撒料台改为可调式撒料台,根据实际情况优化物料入分解炉的分散度,使其和炉内燃料热交换更加充分,解决了C5筒下料管温度倒挂现象。

2.4 更换窑头一次风风机电机

对窑头一次风风机电机进行了更换(见表1所示),解决一次风风机风压不足的问题,保证窑头燃烧器充分燃烧,使熟料结粒更加均勾以利于冷却。

2.5 篦冷机风机优化

更换篦冷机高温段冷却风机,提高风机压力,使其出口风压均上11000Pa(见表1所示),确保提产后熟料的有效急冷,提高余热回收利用率,增加熟料强度;整合三段下箱室,把第8、第9箱室合并为1台风机供风,减少1台风机,以减少整个篦冷机冷却功率,达到降低电耗的目的。

03 技改效果

通过以上几项改造,整个烧成系统更加稳定,产质量及降耗较之前明显提升(见表2所示),具体表现为:

(1)改用科里奥利转子秤后,入窑生料量稳定性提高,使入窑提升机的电流波动降低到±4A,保证了熟料正常煅烧。和之前使用冲板流量计比较,熟料标准煤耗降低了2kg以上,大幅度地降低了生产成本。

(2)高温风机转速设定由原来的825r/min提升至875r/min,电流反而从210A降低到180A,在系统风量提升的同时,熟料综合电耗降低了约2.5kWh/t.

(3)分解炉扩容、旋风筒扩径、撒料台下降后,C1筒出口负压由原来的6300Pa降低到6000Pa,分解炉出口负压由原来的1100Pa降低至700Pa;物料在炉内和上升管道内停留的时间更久,热交换效率更加充分,提高了物料分解效率,大大减轻了窑内的煅烧负荷。窑产量从之前的3800t/d左右提升至4100t/d以上。

(4)窑头更换一次风风机以后,可以观察到出篦冷机熟料结粒明显减小且更加均匀(大部分为10~20mm),之前的大颗料几乎不可见;冷机高温段风机起到了较好的急冷效果,二次风温由原来的1000~1100℃(波动范围大)提升并稳定在1150℃以上,出冷机熟料温度也降低到了90℃左右,热回收利用效果明显,余热发电量上升至34.56kWh/t;提高了熟料的易磨性;增加了熟料强度,从而达到各品种水泥降低熟料用量的目的,水泥品质明显提高,同时降低了水泥的生产成本。

04 结束语

综上所述,针对设计产能3200t/d熟料的烧成系统所存在的问题,诸如冲板流量秤不稳定、入窑喂料量波动大、高温风机负荷太重、系统拉风不足、热回收效率差等问题实施技术改造,不仅使整个烧成系统更加稳定和顺畅,窑产量提升9%左右,电耗、煤耗均大幅度下降,还提高了余热发电量。改造后的技术指标和经济指标充分说明本次改造措施得当,效果明显。


作者:李强,曾君国,邹波,庞维,甘晓亮,陈伦

单位:四川省星船城水泥股份有限公司

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