近日,板材热连轧厂2300设备作业区成功完成卷取层流冷却系统优化改造,通过精准施策破解生产难题,实现产品质量、生产效率与经济效益的多重提升,生动践行了“小投入、大收益”的技术革新理念。
此前,2300产线部分层流冷却系统采用普冷模式运行,存在明显技术短板,无法实现单根集管独立流量调节,同阀组下集管出水压力与流量分配不均,喷水高度差异明显。这一问题直接导致带钢下表面横断面及长度方向冷却速率不一致,内部应力分布失衡,进而诱发带钢瓢曲、浪形等缺陷,同时造成带钢力学性能不合格。此类问题不仅推高了后续矫直、切割工序的生产成本,更严重影响产品质量稳定性、成材率及客户满意度,成为制约产线高效生产的关键瓶颈。


为破解这一生产瓶颈,该作业区技术团队经多方论证、精准施策,制定专项改造方案。在每根下喷集管独立进水支管前端加装手动调节阀,以管路原有超声波流量计为校准依据,精准将总流量调节至工艺标准,标定单根集管最佳出水高度,并在输出辊道、护板等位置设置永久标高标记线,为日常调试、点检提供直观参照。在此基础上,技术人员逐根调节阀门参数,实现全线普冷区域下喷集管出水高度统一、水幕均匀覆盖,从根源解决冷却不均问题。
改造完成后的运行数据显示,因冷却不均引发缺陷率下降超70%,不合格率显著减少,产品内部质量稳定性实现明显提升;愿品种一次合格率大幅提高,精整工序工作量明显降低,有效减少人工、能耗及设备损耗成本,同时释放了产线产能空间。此外,标准化的出水高度标记线形成了可量化的点检维护标准,大幅降低了日常点检难度,该项技术升级的实际成效远超预期。
此次改造的成功,是板材热连轧厂2300设备作业区深耕设备精细化管理、聚焦生产痛点攻关的成果。下一步该作业区将持续跟进改造效果的长期稳定性,同时围绕生产过程中的各类瓶颈问题开展技术创新,为生产线稳产提质、降本增效提供坚实的技术支撑。
供稿:闫 帅
编辑:李 娜
审核:马克成








