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果冻爽生产线效率垫底?我们用山积图+ECRS,减员3人,人效飙升28%!

作者:本站编辑      2026-02-01 22:26:43     0
果冻爽生产线效率垫底?我们用山积图+ECRS,减员3人,人效飙升28%!

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大家好!我是一家食品集团的生产主管小李,今天和大家分享一个提升生产效率的改善故事。

我们的明星产品——果冻爽,市场需求火爆。然而,生产线的人工效率却是全厂的“短板”:人工生产率仅为30.6kg/H,远低于公司标杆水平。更糟的是,穿袋和摆放岗位的饱和度分别只有56.9%和73.3%,大量时间被浪费在等待、整理和无效搬动上。公司下达硬指标:必须将人效提升至36.5kg/H!

【困局】:三大浪费,现场效率低下

接到任务后,我们成立了改善团队,深入现场,用山积图对整条产线进行了全面“体检”,三大浪费暴露无遗:

1. 调理岗位取水不便:员工需走很远取水,操作繁琐。

2. 高速充填机卡袋严重:自立袋在送袋过程中频繁翻转、卡顿,影响喷码和生产流畅度。

3. 大包机故障频发:链条销易断、固定板松动,导致非计划停机。

【真因分析】:动作经济性分析,揪出“不增值”元凶

面对这些问题,我们没有停留在表面,而是运用动作经济性原则进行深度分析:

为什么取水不便? → 因为取水点距离调理桶太远。

为什么卡袋? → 因为喷码导板太短,无法有效引导自立袋。

为什么大包机故障多? → 因为关键部件材质或设计不合理(如碳钢销易断、固定板无精准定位)。

通过细致的观察和测量,我们确认了这些就是制约效率提升的根本原因。

【解决方案】:用ECRS原理,小改善大收益

针对三大真因,我们以ECRS原则(取消、合并、重排、简化)为核心,实施了一系列低成本、高效益的改善:

1. 简化(Simplify)

调理取水点改造:在调理桶旁新增一个带独立阀门的冷热水出水口,员工取水时间缩短80%。

2. 取消与重排(Eliminate & Rearrange)

喷码导板加长:制作不锈钢导板并焊接圆条,彻底解决自立袋翻转、卡袋问题,喷码更流畅。

切除多余喷码支架:优化设备结构,方便调试维修。

3. 升级与标准化(Upgrade & Standardize)

大包机链条销升级:将易断的碳钢销更换为304不锈钢,故障率下降0.21%。

固定板精准定位:在刻度标识上增加划线,将螺丝调节位置完全固定,故障率再降0.13%。

建立OPL/CIL标准:输出5份OPL(如穿袋流程、大包机操作)和3份CIL(清洁标准),确保改善成果固化。

【成果】:目标超额达成,团队士气高涨

这场由一线员工主导、全员参与的效率革命,取得了丰硕成果:

人工生产率从30.6kg/H成功提升至39.2kg/H,飙升28%,远超目标!

直接优化人员编制3人(穿袋&上袋减1人,摆放减1人,椰果处理减1人)。

各岗位饱和度显著提升,穿袋岗位从56.9%提升至85.9%,摆放岗位从73.3%提升至87.9%。

更重要的是,员工操作更便捷、工作环境更安全,团队改善热情空前高涨!

如今,走进焕然一新的果冻爽车间,再也看不到员工为取水而奔波,也听不到因卡袋而停机的警报声。这次经历让我深刻领悟:提升效率,不一定要花大钱买新设备。从员工的操作细节入手,用ECRS原则消除每一个微小的浪费,就能汇聚成巨大的效能提升。真正的精益,就藏在一线员工的智慧里。

在您的生产线上,是否也存在类似“取水不便”、“设备卡料”等看似微小却影响全局的效率瓶颈?您是如何发动一线员工,用低成本改善来解决的?

欢迎在评论区分享您的实战经验!

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