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北营轧钢厂1780热轧生产线

作者:本站编辑      2026-06-28 18:01:49     0
北营轧钢厂1780热轧生产线

长期以来,北营轧钢厂1780热轧生产线下支撑辊阶梯垫采用胶皮简易防护方式。受产线高压冷却水、轧制粉尘持续冲刷影响,胶皮极易翘边、渗漏,导致水汽粉尘侵入设备内部,造成阶梯垫锈蚀、卡滞故障频发。反复的设备异常,不仅加速备件损耗、增加维修工时,更频繁引发非计划停机,成为影响产线稳产增效的长期顽疾。

痛点就是课题,浪费就是靶点。针对“坏了修、修了坏”的被动困局,该厂生产准备作业区技术攻关团队立足精益三现主义,扎根现场溯源破题,彻底根治设备隐患。

精益技改筑牢1780热轧产线高效生产防线

现场溯源找病根,精准定位真问题。团队紧盯设备运行全过程,追踪渗水、进尘关键节点,梳理出“防护失效—渗漏锈蚀—故障停机—备件更换”的完整问题链条,通过价值流图量化分析停机损耗、备件成本,精准锁定根源。

经排查确认,传统胶皮防护仅能“遮挡”、无法“密封”,结构设计存在先天不足,治标不治本,完全无法适配热轧高强度生产工况,是故障反复复发的核心原因。

小微技改提质效,技防升级除隐患。找准症结、靶向施策。团队摒弃传统封堵方式,为下支撑辊量身定制一体式全封闭防护罩。

新防护罩贴合设备结构、严丝合缝,搭配专用密封压实结构,形成全方位防护屏障,真正实现防水、防尘双阻断,从源头杜绝锈蚀卡滞风险。

同时,防护罩统一喷涂醒目蓝色,落实设备目视化管理,防护状态直观可见,大幅提升日常点检与隐患排查效率。此次改造实现了从“被动堵漏”到“源头阻断”、从“人工补救”到“主动技防”的精益升级。

数据说话显实绩,成果固化促长效。小改造带来大成效。经过多月连续运行验证,改善效果稳定可靠:

彻底消除阶梯垫锈蚀、卡滞隐患,此类非计划停机归 零,产线连续性、稳定性显著提升;

延长备件使用寿命,减少维修频次与工时消耗,年节约成本2.6万元,降本增效落地见效;

改造工艺、点检标准全部纳入标准化作业指导书,实现从“单点改善”到长效固化。

精益不在大改大建,贵在直面痛点、深耕细节。此次防护结构优化,是作业区全员参与、持续改善的生动缩影,以低成本技改破解长期设备难题。

下一步,生产准备作业区将持续深耕精益管理,聚焦现场堵点、难点,以点滴微改善汇聚提质增效大动能,为产线安全高效、稳定顺行筑牢坚实保障。

来源:奋进北营

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