离心煤在4800t/d水泥生产线的应用试验


摘要:离心煤作为一种新型工业燃料,凭借其高热值、低成本的优势,为水泥企业降本增效开辟了新路径。本文系统总结了离心煤在水泥生产过程中的应用试验,试验数据表明,当离心煤与市场煤按1:1比例搭配使用时,熟料生产成本可降低2.28元/t,且对熟料质量未产生显著影响。
关键词:离心煤;标准煤耗;生产成本
0 引言
水泥行业正面临市场需求持续低迷、行业竞争日益激烈、生产成本居高不下的三重压力,如何破解“成本居高不下”与“效益持续承压”的双重困局,已然成为摆在水泥企业面前的一道必答题。LHK公司为进一步降低熟料燃料成本,经过市场广泛寻源,发现一部分企业通过搭配使用离心煤来降低生产成本。离心煤是洗煤污水通过离心分离技术产生的一种煤泥,具有高挥发分、高含水率、低硫含量和较高热值、低成本、燃烧效率高等特点;市场煤是一种低含水率、较高硫含量和较高热值的原煤。为进一步降低燃料成本,该公司从2024年开始引入离心煤,将其与市场煤混搭使用,以一定比例搭配在煤均化堆场均化后用于回转窑煅烧熟料,在使用过程中通过采取加强煤炭进厂质量管控、优化掺入配比、调整操作参数等措施,在保证熟料质量的前提下,成功应用离心煤,有效降低了燃料成本。
1 原煤进厂搭配及检测数据
1.1 原煤进厂搭配方式
根据原煤进厂方式及煤均化堆棚库存,离心煤试用分为两个阶段,选取5月份的生产数据作为空白期;第一阶段市场煤与离心煤按照质量比2:1搭配,进厂一列离心煤用堆煤机铺底,两列市场煤铺在上方;第二阶段市场煤与离心煤按照质量比1:1搭配,进厂一列离心煤用堆煤机铺底,第二列市场煤铺在上方。
1.2 市场煤工业分析
对比三个阶段市场煤,其中空白期市场煤水分和挥发分略高,收到基热值略低,全硫均在0.8%以内,见表1。

1.3 离心煤工业分析
对比两个阶段的离心煤,相关参数没有较大变化,离心煤的品质相对较稳定,相比于市场煤,离心煤的全硫含量较低、水分偏高、热值偏低,见表2。

1.4 混煤数据
将市场煤与离心煤按照比例搭配后(见表3),第一阶段实际比例为2.4:1,混煤水分14.05%,混煤热值5733kcal/kg,单价873元/t;第二阶段实际比例1.12:1,混煤水分14.60%,混煤热值5644 kcal/kg,单价844元/t。

1.5 燃烧特性分析
取离心煤、市场煤、离心煤与市场煤的混合煤,采用相同的方法粉碎至满足条件的粒度,分别进行燃烧特性的热重分析,如图1所示。
由图1可知,离心煤的着火温度为428℃,低于市场煤(453℃)和混合煤(435 ℃);燃尽温度596℃,低于市场煤(608℃)和混合煤(600℃);平均燃烧速率8.6%/min,与市场煤(8.5%/min)和混合煤(8.5%/min)基本相同;离心煤与市场煤的燃烧特性基本相同,且着火温度较低,在回转窑内能够正常燃烧。


2 煤耗及燃料成本对比
2.1 煤耗对比
该公司使用废纺和生活垃圾可燃物做替代燃料,根据其替代比例以及废纺和生活垃圾可燃物的燃烧效率(分别为80%和70%),将废纺与生活垃圾可燃物按照对应燃烧效率折成标煤,与空白期数据进行对比。第一阶段燃料总折标煤上升1.23kg/t,主要是刚开始使用混煤时,操作调整不及时,回转窑窑况波动较大,大幅减产煅烧,导致熟料产量下降;同时受到煤均化的影响,离心煤与市场煤搭配不均匀,入窑煤粉热值降至6268kcal/kg,对煅烧有一定的影响。第二阶段试用期间窑况相对较稳定,未出现较大波动,燃料总折标煤上升0.79kg/t。不同阶段煤耗数据见表4。

2.2 燃料成本对比
排除原煤和废纺单价的变化对燃料成本的影响,燃料成本见表5,市场煤按920元/t,离心煤按760元/t,废纺按470元/t计算。与空白期燃料成本对比,直接计算废纺和煤炭成本,第一阶段燃料成本下降0.92元/t,第二阶段燃料成本下降2.28元/t。
3 工艺参数对比
3.1 煤磨系统
煤磨相关工艺参数见表6,相比于空白期,试用离心煤期间煤粉细度略微增大,第二阶段煤粉水分小幅上升,煤粉发热量均值降低至6393kcal/kg;为控制煤粉水分,适当提高入磨风温,由之前的282℃提高至350℃左右,出磨风温提高至67℃;离心煤水分较大,随着用煤量的增大,煤磨喂料量提高,每天仓满错峰停磨时间有所下降;磨机台时产量上升后,煤磨系统电耗下降。
3.2 回转窑系统
由表7可知,相比于空白期,第一阶段试用期间,回转窑产量下降,C1出口温度偏高。第二阶段试用期间,熟料产量与空白期熟料产量基本相同,入窑斗提电流与斜拉链机电流相差不大,试用离心煤期间头煤用量上升,二次风温和三次风温相对较稳定,未出现较大波动。

4 熟料质量对比
统计熟料质量相关参数(见表8),相比于空白期,熟料三率值未有明显变化,熟料升重和游离钙均在可控范围内,熟料28d抗压强度均值在62MPa以上,使用离心煤对熟料质量无明显影响。

5 总结
(1)受煤运输方式及堆取场地限制,当市场煤与离心煤2.4:1搭配时,现场组织较困难,预均化效果较差,入窑煤粉波动较大,对回转窑窑况有一定的影响,同时因入窑斗提电流偏高,回转窑减产煅烧,对熟料产量有一定的影响;在1.12:1搭配试用期间,窑况相对较稳定,熟料产量稳定。故现阶段采用1.12:1搭配,煤质均化效果较好,回转窑煅烧稳定。
(2)市场煤与离心煤混烧期间,如忽略可燃物影响因素,仅计算废纺和煤炭成本,2.4:1搭配期间,燃料成本相比空白组下降0.92元/t;1.12:1搭配期间,燃料成本相比空白组下降2.28元/,降低成本优势明显。
(3)受原煤均化效果和煤粉水分的影响,入窑煤粉热值有一定波动。在现有条件下,原煤搭配时,须尽可能保证堆料长度,提高均化效果;煤磨烘干时,要稳定入磨风温,适当提高出磨风温。
(4)市场煤与离心煤混烧期间,熟料3d和28d抗压强度无明显下降,对熟料质量影响较小。
作者:吕正雄,沈红成

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