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破解冷却不均痛点 板材热连轧厂2300生产线层流冷却升级提质增效

作者:本站编辑      2026-05-13 15:15:57     0
破解冷却不均痛点 板材热连轧厂2300生产线层流冷却升级提质增效

提质增效

破解冷却不均

板材热连轧厂2300生产线层流冷却升级

近日,板材热连轧厂2300生产线聚焦带钢冷却核心痛点,完成层流冷却系统专项技改,通过新增离心泵装置,将侧喷压力提升0.6MPa,大幅强化带钢上表面残水吹扫能力,精准破解冷却不均难题,为产线高端化、高效化生产注入新动能。

层流冷却作为热轧带钢生产的关键工序,直接决定带钢板形、力学性能与表面质量,是该产线保障产品品质、拓展高端钢种的关键环节。随着产线产能持续释放、产品结构向汽车板、高级别管线钢等高附加值品种升级,原有侧喷压力已难以匹配工艺需求。带钢上表面易附着大量冷却水,无法及时吹扫清除,形成“窝水”现象,阻碍热交换效率,导致冷却速率不足、板面冷却不均,进而引发板形瓢曲、性能波动、表面缺陷等问题,制约产线提质增效与稳产顺行。

针对这一难题,技术团队直击问题根源,在层流冷却区域新增高性能离心泵装置,配套优化管路布局与控制系统,系统性提升侧喷水喷射压力与流量稳定性。改造后,高压水流可实现带钢上表面全覆盖、强冲击式吹扫,高效剥离附着残水,彻底消除积水滞留问题。高压侧喷与层流冷却主单元协同作业,既保障主冷却效率,又实现残水快速清理,冷却均匀性显著提升,为带钢金相组织与力学性能精准把控提供有力支撑。

此次技改兼具实用性与经济性,新增离心泵装置结构紧凑、运行稳定,适配现场复杂工况,且日常维护简便,可满足产线长时间连续化生产需求。改造实施后,有效减少了因冷却异常导致的产品降级、返工返修等问题,切实降低生产损耗,助力高端钢种实现稳定批量生产,全面提升产线核心市场竞争力。

供稿:闫   帅

编辑:李   娜

审核:马克成

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