

近日,中盛纸业5#机生产线技改项目已全面竣工投产。面对牛卡纸市场机遇与产能瓶颈的双重考验,中盛纸业技改团队以"等不起"的紧迫感、"慢不得"的危机感,在不影响年前正常生产发货的情况下,仅用不足100天完成从方案论证到设备安装的全部技改任务,春节期间坚守岗位、连续奋战,用实干诠释了"强工兴产、转型发展"的使命担当,为企业高质量发展注入强劲动能。
以市场为导向,以数据为支撑,构建"高层决策、技术论证、一线调研"三维研判体系。成立由生产、技术、设备、销售骨干组成的专项工作组,深入分析涂布白板纸行业持续下行、成本倒挂的严峻形势,精准把握牛卡纸市场需求旺盛、盈利空间较大的窗口期。

一是去年 11月初启动"产品转型战略研讨",连续召开7次专题论证会,对比分析5#机五层网挂浆成型结构在生产高克重牛卡纸上的硬件优势;二是赴行业标杆企业实地考察,学习牛卡纸生产工艺与技改经验,验证技术可行性;三是邀请设备供应商、专家顾问现场勘测,对2#制浆线修复、磨浆机配置、施胶系统升级等关键环节进行技术论证;四是 开展效益测算与风险评估,明确"修复2#制浆线+新增磨浆机组+改造施胶净化系统"的技改路径,形成系统性解决方案。
去年11月底前完成《5#机生产线技改可行性研究报告》,确定投资预算与实施计划;完成2#制浆线主体设备评估,确认水力碎浆机、高浓除渣器等核心设备具备修复价值;锁定三台42吋磨浆机、两台34吋磨浆机及施胶净化系统设备供应商,签订采购合同,为春节前技改争取宝贵时间。
建立"领导挂帅、专班推进、挂图作战"攻坚机制,实行日调度、周通报,打破常规流程,开辟绿色通道,确保设备制造与运输无缝衔接。

一是采购部紧跟协调设备厂家压缩排产周期,磨浆机组从常规90天交货期压缩至60天;二是派专人驻厂监造,把控设备质量与生产进度,关键部件实行"完工即检、合格即发";三是 提前谋划物流方案,协调大型运输车辆,确保设备"造好即运、到厂即卸";四是 同步开展土建基础施工与旧设备拆除,为设备安装争取时间。
2月初,三台42吋磨浆机、两台34吋磨浆机及配套减速机、电机、控制系统全部到厂;施胶净化系统压力筛、除砂器、矩形筛及自动化控制设备完成交付;2#制浆线水力碎浆机、高浓除渣器等修复部件完成拆装清洗,具备复装条件。设备到货率100%,为春节技改奠定物资基础。
组建"生产技改队+技术骨干+厂家工程师"联合攻坚团队,制定"春节不停工、技改不断档"作战方案,将40天工期细化为"拆除—安装—调试—试车"四大阶段、128项具体任务,责任到人、节点到天。

一是年前腊月中下旬启动2#制浆线修复,拆除老旧管路,更换腐蚀部件,复装水力碎浆机、高浓除渣机,重建电气仪表控制系统;二是正月初四磨浆机基础浇筑完成,初五开始主机安装,技术人员与厂家工程师24小时轮班作业,确保三台42吋磨浆机、两台34吋磨浆机精准就位;三是同步推进施胶净化系统改造,安装压力筛、除砂器、矩形筛组合设备,集成自动化控制系统,实现淀粉胶料多级在线净化;四是芯浆线优化与木浆线扩容协同推进,打通"国内废纸磨浆—纤维结合力提升—高端废纸替代"工艺链条。
3月中旬完成全部设备安装,3月底完成单机调试与联动试车,4月初实现投料试生产。化机浆木浆供应能力从原有不足提升至700吨/天设计产能,彻底消除制约5#机提速的木浆瓶颈;同步改造的施胶净化系统运行稳定,计量棒堵塞率下降80%,施胶均匀性显著提升;5#机车速有效提升,高克重、高耐破指标高端牛卡纸顺利下线,耐破度稳定在2.4-3.5 Kpam²/g,达到市场主流质量要求。
建立"试生产—优化提升—稳产达效"三步走机制,以数据验证技改成效,以问题为导向持续改进,确保技改成果转化为经营效益。

一是制定《牛卡纸试生产操作规范》,组织岗位人员技能培训,熟练掌握高克重纸种生产工艺;二是建立质量追溯系统,对耐破度、环压强度等关键指标实时监控,确保产品质量稳定;三是优化原料配比,加大国内废纸及替代品使用比例,降低对高端废纸依赖,压缩原料成本;四是对接下游客户,开展产品试用与认证,快速打开市场渠道。
试生产产品投放市场后,获得下游包装企业初步认可与积极反馈,订单量稳步增长;产品质量稳定性显著提升,回抄纸量减少60%,淀粉与化工品消耗降低15%;5#机设计产能充分释放,单位产品固定成本分摊下降20%,产品市场竞争力显著增强;成功切入高克重牛卡纸差异化细分市场,突破同质化竞争困局,为企业扭亏脱困培育新增长极。




