
3月12日12点左右,一起突发事件打破了桥壳基地的宁静——电泳输送线突然中断运行。
接到故障信息,设备动力部负责人陈辉文第一时间启动应急预案。高级主管陈国福接到指令,立即安排好手中的工作,火速奔赴故障现场。
经过现场勘查,故障原因很快明确:输送链条的大量吊挂滚轮固定螺栓螺帽松动脱落,部分滚轮破裂。这不是简单的局部问题,而是系统性隐患。320多米的输送线,450多只吊挂滚轮,每一颗螺丝、每一只滚轮都可能成为下一个故障点,任何一处遗漏都是随时可能引爆的“故障炸弹”。
情况危急,时间紧迫。若采用常规维修方案,生产线停线至少需6小时以上。陈辉文迅速制定生产与抢修同步进行的方案:先处理突出故障点,确保生产线暂时恢复运行,随后采取“边生产、边排查”策略展开全面检修。

陈国福带领维修团队爬上梯子,开始了细致的排查工作。维修人员钻进狭窄的电泳漆线内部,昏暗的环境和刺鼻的气味没有阻挡他们的脚步,他们仔细检查每一处异常,记录每一个问题点,不放过任何蛛丝马迹。排查中发现,故障核心位于密闭的电泳漆线内部,轨道导轮组已严重受损。陈辉文随即制定下一步维修方案,由王志坚担任抢修队负责人:
1.开天窗,创造作业空间:在故障转弯处导向滚轮组对应顶棚位置开设检修窗口,为后续维修提供充足作业空间。
2.巧支撑,精确矫正变形:在导向滚轮组顶棚工字钢上焊接方钢作为支撑点,架设薄式液压千斤顶进行反向顶推,强制校正严重变形的导向滚轮组支撑脚,直至位置完全精准。
时间飞逝,故障源头的维修工作顺利完成,生产线重新恢复了往日的忙碌。陈辉文和王志坚并没有立刻松懈下来,他们又带领团队对线体进行了全面细致的复查,确保万无一失。当最后一处隐患被彻底消除,紧绷的心才真正放松下来。

